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弘扬哈电精神 | 李军:用创新啃下硬骨头

来源: 本站 发布时间:2026-06-09

过去一年,在哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司高质量发展征程中,有这样一群躬身实干、挺膺担当的身影,他们用双手定义精度、以智慧攻克瓶颈,筑牢重器之基,诠释匠心之魂。


让我们共同关注“弘扬哈电精神”栏目,向2025年度先进生产(工作)者标兵学习,聆听奋斗故事,汲取前行力量。


李军:用创新啃下硬骨头


李军,智能制造工艺部汽轮发电机室工艺员。


同事眼里的他是个爱琢磨的人,生产线上遇到什么卡脖子的事儿,找他准有办法。


从通用化设备设计到转子加工精度提升,再到紧急关头给核电项目“救火”,李军靠的不是运气,是几十年如一日对工艺的死磕。他用一个个创新成果证明:工匠精神,就是能把难题啃下来,把品质提上去。


让一套设备干几套活儿


作为“老工艺”,李军最清楚非标设备有多贵——专门为某款产品定做的加工装置,换了型号就用不了,扔了可惜,留着占地儿。2025年,他在设备通用化上下了大功夫,让一套设备能干几套设备的活儿。


汽发分厂重型车间的700吨滚轮架,原本只能适配特定尺寸的定子。李军反复测绘、统计数据后,设计出“滚轮间距可调”的结构。这一改,从空冷机组、百万千瓦机组到核电产品,不管定子多大,都能稳稳当当地放上去。原本需要两套滚架的设备,现在一套全部搞定,成本省下了一大笔。


他的这份巧思,在核电定子的生产转移中也发挥了大作用。最初核电定子在秦皇岛生产,配有专用的下线平台和线棒嵌入装置。后来生产转到镇江公司,按常规流程得重新设计和制造一套。李军在设计时留了个心眼——让新滚架能兼容秦皇岛的嵌入装置。这样一来,设备不用重做,直接搬过去就能用。


某国产化核电项目,定子下线在公司本部完成。李军又琢磨上了:本部完成任务后,设备能不能接着给镇江公司用?他设计的滚动搁板和线棒嵌入装置,在本部完成生产任务后,直接发到镇江,还能适配核电、百万千瓦、燃机等多种机型的定子下线。一套设备,多地通用、多机型适用,公司节省了资金,制造成本也降了下来。


把转子跳动干到更稳


跳动控制是汽轮发电机转子车加工最难啃的骨头之一。转子跳动一旦超差,到了现场就可能影响装配。李军认准一个理:工艺进步没有止境,只要一直盯着改,总能干得更好。


2024年,在相关总师和部门领导指导下,李军和团队成员开始攻关,一点点摸索、一次次验证。2025年,李军把功夫继续下在管理上,严格按流程操作,盯住每一个检测环节,把跳动控制标准落实到每一台转子。


效果出来了。从2024年下半年到2025年10月末,百万千瓦级和60万千瓦级汽轮发电机转子共生产22台,除个别产品进行常规微调外,绝大多数转子均一次达标;转子运抵现场后,组队装配全部一次完成,未发生一次因跳动问题引发的现场返工。


解决底脚孔划偏难题


2025年,在某公司重点项目中,由于现场固定底脚的双头螺杆装配位置有偏差,业主提出调整需求,要求对1号机定子机座底脚孔进行孔位偏移,以解决定子现场安装问题。但此时,该机组定子已完成全序生产,总重近290吨,即将发运。受起重、转运条件限制,无法再送至数控镗床加工,团队必须另寻解决方案。


李军和团队成员连夜开展技术研究,先后梳理出5套处置思路,经过反复分析和验证,确定采用一套全新的局部修整工艺,该方案相较于传统的气割作业方式,加工精度与外观质量均有显著提升,顺利解决问题并如期发货,赢得了业主与安装方的一致肯定。


这套成熟的处置经验,后续被固化为解决此类问题的标准处理方案,可在同类工况中推广使用。


面对荣誉,李军说得最多的是:“工艺进步,永无止境,我还得接着琢磨、接着干。”


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